作者:admin 添加時間:2020-10-13 瀏覽:787 次
一六機械給大家介紹一下羅茨風(fēng)機背壓過大的原因和流量下降的改善措施
羅茨風(fēng)機背壓過大的原因:
1.管道阻塞
管道阻塞之后,風(fēng)機如法正常排氣,在開機之后,會發(fā)生嚴重的超壓現(xiàn)象,這種情況要及時清理管道內(nèi)的阻塞物,清理干凈恢復(fù)通氣。
2.彎頭過多
管路的彎頭過多,無形之中也增加了風(fēng)機的背壓,造成風(fēng)機超壓的現(xiàn)象,風(fēng)機彎頭過多的情況,要做好風(fēng)機管道布置,盡量減少彎頭的數(shù)量。
3.型號選小
型號選小之后,風(fēng)機會處于超壓的狀態(tài),在風(fēng)量能夠滿足的情況下,需要增加旁路排風(fēng)口,降低風(fēng)機的背壓,這種是有效的方法,長期超壓運行會導(dǎo)致風(fēng)機故障的產(chǎn)生。
4.逆止閥裝反
逆止閥裝反不僅是超壓的問題了,可能短時間就會出現(xiàn)電機燒壞的情況,所以,在關(guān)閉放空閥時,要慢慢關(guān)閉,檢查風(fēng)機壓力表是否超壓,如果未完全關(guān)閉就出現(xiàn)了超壓,要及時斷電進行檢查。
5.閘閥未打開
羅茨風(fēng)機在啟動的時候,要空載啟動,有些客戶在打開閘閥之前,只打開了一部分,那么自然會導(dǎo)致風(fēng)機的超壓運行。
羅茨風(fēng)機流量下降的改善措施:
羅茨風(fēng)機的流量與轉(zhuǎn)速相關(guān)。如果流量下降,那么轉(zhuǎn)速下降了,而轉(zhuǎn)速下降最大的原因就是皮帶打滑。羅茨風(fēng)機與電機的聯(lián)接方式有兩種,一種是直聯(lián),即用聯(lián)軸器聯(lián)接,另一種是帶聯(lián),即用皮帶輪聯(lián)接。對于用帶聯(lián)的風(fēng)機,皮帶若在皮帶輪上打滑,風(fēng)機的轉(zhuǎn)速就會下降,導(dǎo)致流量下降,無法建立起所需的壓力。因此,若發(fā)現(xiàn)風(fēng)機流量下降,壓力達不到要求,就去檢查一下聯(lián)接風(fēng)機和電機的皮帶輪,將皮帶張緊,或者更換皮帶、增加皮帶根數(shù),確保風(fēng)機轉(zhuǎn)速正常。
羅茨風(fēng)機所在系統(tǒng)的阻力增大也會導(dǎo)致風(fēng)機流量下降。因此,風(fēng)機若出現(xiàn)流量不足的現(xiàn)象,就應(yīng)檢查一下進口過濾器,進口過濾器堵塞會造成進氣阻力增大。一旦發(fā)現(xiàn)進口過濾器堵塞,就應(yīng)清洗過濾器,并將進口壓力調(diào)整到規(guī)定值。
管道漏氣也是羅茨風(fēng)機流量下降的一大元兇。因此,檢查管道、緊固各個聯(lián)接部位,并修復(fù)漏氣的部件,就能挽回部分流量損失。
羅茨風(fēng)機的流量隨鼓風(fēng)機內(nèi)部間隙的增大而減小。即,流量下降也可能是鼓風(fēng)機內(nèi)部間隙變大導(dǎo)致的,而造成風(fēng)機內(nèi)部間隙變大的重要原因是葉輪磨損。因此,若不能在其它因素上找到流量下降的罪魁禍首,則應(yīng)拆開風(fēng)機,看看是不是葉輪磨損了。輸送腐蝕性氣體、粉塵多、空氣濕度大等,都有可能導(dǎo)致葉輪磨損至風(fēng)機內(nèi)部間隙變大。如若發(fā)現(xiàn)是這種情況,則應(yīng)調(diào)校風(fēng)機內(nèi)部間隙,甚至更換轉(zhuǎn)子。
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